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[摘 要]隨著電力系統的發展,發電容量的日益增加,一次設備的設計容量逐漸加大。為能通過更大的電流,設備體積也在不斷增加,伴隨著相應的問題也多起來,如發熱點的多樣性、設備的復雜性、檢修難度的提高、新設備的掌握,這些問題都是電力行業一次設備檢修不能避免的課題。本文分析高壓隔離開關運行發熱問題,提出了處理措施。
隨著電力系統的發展,發電容量的日益增加,一次設備的設計容量逐漸加大。為能通過更大的電流,設備體積也在不斷增加,伴隨著相應的問題也多起來,如發熱點的多樣性、設備的復雜性、檢修難度的提高、新設備的掌握,這些問題都是電力行業一次設備檢修不能避免的課題。洪一水電站一次設備,大電流回路隔離開關就曾出現幾次發熱故障,現就此問題分析如下:
一、故障案例及原因分析
1、水輪發電機組隔離開關
故障案例一:2010年11月30日17:30時,10kV開關室內有較濃烈的異味, 1#發電機出口隔離開關11G上端10kV母線側B相動觸頭的導電部分與絕緣瓷瓶之間的填充粘合劑(或密封橡膠墊)有較嚴重的碳化現象(由于開關柜采用全密封結構,無法實際測量開關觸頭處溫度。)。后經停電檢查,故障相實測壓縮彈簧高度為18.9mm,遠遠大于150.3mm的標準,導電部分咬合力不足,接觸電阻過大,是造成11G嚴重發熱、燒損的根本原因。因此,對11G進行了更換。
更換后,又出現了新的問題。新隔離開關與原開關柜不配套,隔離開關轉軸與操作相連的連臂,焊接角度過大,開關在合閘位置時,作力點與轉軸不垂直,導致分合時,操作力過大,需進行改造。
故障案例二:2011年10月21日07時20分,10kV開關室內有異味,檢查發現2#水電發電機組出口隔離開關21G上觸頭導電膏呈黑褐色,觸指有變色現象,隔離開關C相上端靜觸頭溫度高達180℃。停電檢查,實測壓縮彈簧高度為15mm左右,符合設計要求;觸指與動觸頭間的凡士林變質,已出現硬化現象,分析應為凡士林變質硬化,接觸電阻增大,導致溫度升高。打磨、修復動靜觸頭后,運行正常。
故障原因分析:
洪一兩臺機組均采用GN30-12(D)/3150型隔離開關,是一種旋轉觸刀式的隔離開關,開關主體通過兩組絕緣子固定在開關底架上下兩個面上,通過旋轉觸刀實現開關的合閘和分閘。由于觸頭分別安裝在開關的上、下兩個面上,使得帶電部分與不帶電部部分在開關柜內隔開,從而保證維修時人員的絕對安全。觸刀對觸頭的接觸方式采用多片觸指的線接觸,增強了開關的通流能力。通過調整觸指根部連接螺桿螺帽的位置,調整彈簧壓縮變形量,可調整動靜觸頭間接觸壓力。造成隔離開關發熱的原因有:
1、電氣連接導體接觸面和觸頭接觸面,不管加工如何光潔,從細微結構來看,都是凹凸不平的,實際有效接觸面只占整個接觸面的一小部分,各種金屬在空氣中還會生成一層氧化層,使有效接觸面積更小。隔離開關長期運行,動靜觸頭間接觸面氧化,使導體表面電阻增加而發熱。
2、運行過程中,由于電磁力、彈簧作用力及機械振動的作用,會減小觸指根部彈簧壓縮量,減少動靜觸頭間的壓力,造成隔離開關發熱。
3、長期運行,動、靜觸頭間,用于潤滑用的凡士林、導電膏等,老化、吸塵、變質、硬化,導致接觸電阻增大。動、靜觸頭清洗后,抹導電膏比凡士林的效果好。導電膏中的鋅、鎳、鉻等細粒填充在接觸面的縫隙中,等同于增大了導電接觸面,金屬細粒在壓縮力或螺栓緊固力作用下,能破碎接觸面上金屬氧化層,使接觸電阻下降,相應接頭溫升也降低,使接頭壽命延長。
2、主變低壓側隔離開關
故障案例一:2011年5月初,運行人員發現主變低壓側隔離開關觸頭示溫片100℃變色,停電、打磨觸頭,收緊磁鎖板調整螺栓后,投入運行正常。
故障案例二:2011年10月22日,主變低壓側隔離開關操作后投運,發熱較為嚴重,停電重新分合,清洗、打磨靜觸頭,在主變低壓側隔離開關合閘狀態下,從柜后檢查其合閘狀態正常,動靜觸頭間無間隙,適當收緊磁鎖板螺栓后,關閉柜門不再操作隔離開關。投入運行后,溫度正常。
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故障原因分析:
主變低壓側采用GN22-12/6300型隔離開關。此產品與傳統結構產品不同之處在于,采用了合閘-接觸兩步動作原理,即主軸轉動的前800位移為合閘過程,用于轉動動觸頭,使之從開斷限位置運動到合閘限位置。動觸頭轉動后100為鎖緊行程,用于鎖緊裝置動作,頂桿向外推出,磁鎖板起杠桿作用,將杠桿的推力放大約5.5倍后,將動靜觸頭壓緊,形成緊密結合,主變低壓側隔離刀閘9011G構成及動作原理詳見附圖。試分析發熱原因如下:
1、該型隔離開關設計存在不合理現象
正常運行時,動靜觸頭連接,但動觸頭固定桿存在導流現象。因為在此時,固定桿中部一直靠在靜觸頭上的解鎖止位樁上,與靜觸頭連接,形成導流回路。雖然電阻大的分流少,但由于是不固定接觸,小電流通過時,也會產生發熱,只是發熱量較小,對設備的正常運行不利。
2、出廠時,未將隔離開關的行程調整好,導致操作把手在隔離開關的鎖緊行程調整好,導致操作把手在隔離開關的鎖緊行程未接觸好,接觸電阻明顯增大。通過大電流,必然導致發熱。發熱量取決于通過的電流大小和回路中的接觸電阻大小。發熱量增加又導致接觸電阻增大,形成惡性循環,溫度越來越高,可能造成觸頭氧化變色,甚至觸頭間導電部分粘連。由于主回路導流不暢,會導致動觸頭固定連桿通過部分電流,造成發熱。因為是鐵結構,又是不固定連接,發熱會在此處體現得相當明顯。溫度越來越高,終將動觸頭固定連桿燒斷,動觸頭間隙進一步增大,溫度繼續上升,終因高溫作用,動觸頭固定裝置被燒斷,導致動觸頭脫落,隔離開關燒毀。
3、設計上的軟缺陷
在正常操作隔離開關后,因磁鎖板被頂桿推出,通過杠桿原理,磁鎖板將頂桿的力放大5.5倍后,產生很大的力加于動觸頭接觸位置。此時的磁鎖板將長期在運行位置承受此力量,容易造成磁鎖板的金屬疲勞,形成變形,使壓力降低,同樣會導致發熱量增加。
二、處理方法及防范措施:
1、調整行程。讓操作把手有足夠的行程將其動靜觸頭鎖緊,無擺動,且操作靈活。
2、打磨觸頭。將動靜觸頭接觸部分全部進行打磨和修復,并涂上導電膏,降低接觸電阻。測量隔離開關的接觸電阻,讓其保證在80微歐以內。
3、加強溫度監視。一旦出現發熱,馬上給予處理。目前,溫度監視手段有紅外線測溫儀測溫或觀察示溫蠟片變色情況。
4、加大培訓。因很多檢修人員和運行人員對此設備原理不了解,需要加大其培訓力度,讓運維人員對此設備都了解掌握。
5、每次停電檢查時,檢查磁鎖板是否變形;若存在變形,可在磁鎖板面上加焊小面積的橫條板,以加大其受力強度。
6、對1#發電機出口隔離開關11G進行改造,解決操作力過大的問題。
7、每年進行一次隔離開關檢修。檢修項目為:(1)清除導電部分及支柱絕緣子表面塵埃,檢查刀閘接觸部分是否過熱及清除氧化痕跡;(2)用酒精清洗刀口接觸面,清洗干凈后涂導電膏;(3)檢查手動機構及轉動摩擦部分有無發卡,補涂工業用凡士林,檢查各銷孔連接緊固螺絲是否松動;(4)如遇嚴重短路故障,應在故障后立即進行檢修。隔離開關、電氣接頭的例行檢查納入檢修規程,定期進行。
若取掉主變低壓側隔離刀閘,用母線硬連接,也可解決該隔離刀閘發熱的問題。但如此,電站廠用電消失,機組帶廠用電時,由于主變低壓側無斷點,又不能從低壓側對主變全電壓充電,只能采取遞升加壓的方式。在緊急情況下,將影響廠用電的恢復速度,這對電站設備安全有一定威脅。
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